1. **石墨漂浮导致的质量事故**球铁铸造加工 - **案例详情**:某工厂生产大型球铁铸件,用于风电设备的轮毂。在生产过程中,由于没有准确控制球化剂的加入量和浇注温度,导致铸件出现石墨漂浮现象。具体来说,球化剂加入过量,使铁水中的石墨球数量过多且尺寸较大。同时,浇注温度过高,达到了1480℃(该铸件合适的浇注温度应为1420 - 1450℃),铁水在型腔中长时间处于液态,使得石墨球有足够的时间上浮,最终在铸件上部形成了石墨漂浮层。球铁铸造厂家 - **质量问题**:这种石墨漂浮现象导致铸件上部的力学性能严重下降,抗拉强度降低了约30%,硬度也不符合设计要求。在后续的加工和使用过程中,铸件容易出现疲劳裂纹,无法满足风电设备对轮毂高强度和高可靠性的要求。 - **解决方案**:经过分析,工厂调整了球化剂的加入量,根据铸件的重量和化学成分要求精确计算加入量,将其控制在合适范围内。同时,严格控制浇注温度,通过优化熔炼和浇注工艺,安装温度监测和控制装置,确保浇注温度稳定在合理区间,有效解决了石墨漂浮问题。球铁铸造厂2. **球化不良引起的质量事故** - **案例详情**:一家汽车零部件铸造厂生产球铁汽车转向节。在一批产品生产过程中,由于球化剂质量不稳定,其中有效镁含量低于标准值,且球化剂在铁水中的分散效果不佳,出现了球化不良的情况。同时,在球化处理过程中,操作工人没有严格按照冲入法的规范进行操作,导致球化反应不充分。 - **质量问题**:球化不良使得铸件中的石墨球数量少、形状不规则,部分石墨呈片状或蠕虫状。这导致铸件的力学性能大幅下降,特别是伸长率降低了约50%,冲击韧性也明显不足。在汽车实际使用过程中,转向节容易发生断裂,存在严重的安全隐患。 - **解决方案**:工厂更换了质量可靠的球化剂供应商,确保球化剂的有效镁含量和其他质量指标符合要求。同时,对操作工人进行了培训,规范球化操作流程,加强了球化过程的监控,包括采用快速金相分析方法对球化效果进行实时检测,保证了球化质量。 3. **缩孔缩松导致的质量事故** - **案例详情**:某铸造企业为机械装备行业生产球铁变速箱壳体。在铸件设计和工艺安排时,没有充分考虑铸件的凝固顺序和补缩措施。浇注系统设计不合理,冒口的尺寸和位置不能有效地对铸件进行补缩,而且铸件壁厚变化较大,厚壁部分在凝固过程中得不到足够的液态金属补充。 - **质量问题**:铸件出现了严重的缩孔和缩松现象,缩孔最大直径达到了5mm左右,缩松区域分布在铸件的关键部位,如轴承座和安装面附近。这使得铸件的气密性大大降低,无法满足变速箱壳体对密封性的要求,而且缩孔缩松部位的力学性能也很差,容易导致铸件在使用过程中出现渗漏和破裂。 - **解决方案**:对浇注系统进行重新设计,通过数值模拟软件优化冒口的位置和尺寸,使其能够有效地对铸件进行补缩。同时,在铸件厚壁处设置冷铁,加快冷却速度,改变凝固顺序,使铸件实现顺序凝固,从而减少缩孔缩松缺陷。经过改进后,铸件的质量得到了显著提高。 4. **夹杂物引发的质量事故** - **案例详情**:在生产球铁管件的过程中,原材料中的杂质含量过高,特别是废钢中含有较多的氧化物和泥沙等杂质。同时,熔炼过程中炉衬材料的剥落也增加了铁水中的夹杂物。在浇注时,由于铁水没有经过充分的过滤和净化处理,这些夹杂物随着铁水进入型腔。 - **质量问题**:铸件内部存在大量夹杂物,通过金相分析发现夹杂物主要为氧化物和硅酸盐。这些夹杂物严重影响了铸件的力学性能,使铸件的抗拉强度降低了约20%,并且在使用过程中,由于夹杂物与基体组织的结合力较弱,容易形成应力集中点,导致管件在承受压力时出现破裂。 - **解决方案**:加强原材料的检验,严格控制废钢等原材料的杂质含量,对每批原材料进行抽检,不符合要求的坚决不使用。同时,对熔炼设备进行维护,定期更换炉衬,确保炉衬完好。在浇注系统中增加过滤器,对铁水进行过滤,有效去除夹杂物,提高了铸件的质量。